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竹溪橋的維修與加固
2010-05-21 來源:網絡

竹溪橋位于湖州市和孚到新市公路K6+750處。該橋始建于1990年,設計荷載為汽車-15,掛-80,洪水頻率為1/50,上部結構為簡支鋼筋凝土空心板梁,下部結構為鋼筋混凝土鉆孔灌注樁,橋梁組合配跨為3×17m,橋寬為7.6m。該橋于1991年通過竣工驗收并交付使用。

    本橋梁的橋面系從1997年開始出現(xiàn)早期破壞,具體表現(xiàn)為橋面鋪裝層網裂、露筋、空心板絞縫處縱向開裂。由于交通量的增大,重交通車輛的增多,且橋梁跨徑l7米為非預應力空心板,活載沖擊力較歷害,板梁撓度較大,板底有較多細小裂縫。有的寬度已超過規(guī)范允許值。但經實地觀察,橋梁下部結構完好。為此,決定對竹溪橋進行維修加固。

    工程于1999年下半年完成,通過近二年多的行車考驗,證明維修與加固方案是成功的。

    1 竹溪橋早期損壞的原因分析

    1.1 設計上的失誤

    1.1.1 空心板的絞縫過于薄弱,由于空心板之間無箍筋或頂面無預埋筋相連,僅靠絞縫之問的混凝土及橋面鋼筋連接,受力性能較差,無法承受重交通車輛的沖擊,絞縫處出現(xiàn)縱向開裂,而裂縫引起雨水滲入,加速了橋面早期損壞。

    1.1.2 橋梁跨徑采用17m非預應力空心板,斷面尺寸采照16m非預應力空心板,建筑高度為75cm,由于跨徑大,板梁在自重及重交通車輛作用下,板梁撓度增加,加快出現(xiàn)板粱底裂縫的數(shù)量及巳有裂縫的寬度。

    1.2 施工上的失誤

    1.2.1 鋪裝層中的鋼筋布置不規(guī)范,不到位。在鑿除老橋面混凝土時看到,網狀鋼筋規(guī)格間距不一,貼近梁板頂面,沒有按規(guī)范要求放在鋪裝層頂面以下25-30cm處,抗裂鋼筋未能發(fā)揮應有的抗裂作用,使橋面過早出現(xiàn)裂縫。

    1.2.2 橋面施工過程中,混凝土強度偏低,級配不良,碎石偏大,從鑿除舊混凝土過程中看到集料離析嚴重,造成混凝土強度不均勻,局部不足,在受到車輛等活載作用下引起早期破壞。

    1.2.3 橋面施工過程中,梁板頂面沖洗不清,造成有隔層現(xiàn)象,違背了原設計理論,而17m空心板建筑高度只有75cm,剛度無法達到設計要求,車輛活載作用下,造成梁板振動加劇,撓度增加,出現(xiàn)了梁板底裂縫的增多及縫寬增大等現(xiàn)象。

    2 竹溪橋上部結構維修與加固方案

    由于整個橋面鋪裝層已出現(xiàn)網裂,必須鑿除重澆,而原設計荷載只有汽-15,掛-80,為了適應現(xiàn)有重交通的需要,將其荷載加固提高到汽-20,掛-100。針對以上二種情況,分別對其進行維修及加固。

    2.1 橋面補強的修復設計

    由于原上部結構設計和施工上存在不盡人意,造成了橋面過早損壞等缺陷。為了提高橋梁整體承載能力,對橋面重澆進行補強加固設計。原橋面鋪裝層平均厚度為8cm,現(xiàn)采用平均厚度12cm;原混凝土強度為C25,現(xiàn)將混凝土強度提高到C40;原鋼筋網片采用Φ6.5@20×20cm,現(xiàn)調正成Φ8@10×10cm。處理后的板梁有效高度增加6cm.扣除自重影響,整個梁板的抗彎能力增加了10%左右.改善了絞結梁體橫向的分布,從而提高了橋梁的承載能力。

    2.2 橋梁荷載提高的加固設計

    原設計的荷載巳不能滿足現(xiàn)有的交通量,為了提高橋梁的通行能力,在空心板底面采用環(huán)氧樹脂粘貼8#槽鋼進行加固。經計算,在每一空心板底粘貼3根槽鋼后能達到汽-20要求。經掛-100荷載驗算,樁基、蓋梁,梁板的受力及撓度均能滿足設計規(guī)范要求。

    3 橋梁維修與加固的施工

    3.1 橋面補強操作程序

    3.1.1 鑿除老橋面鋪裝層,并鑿毛梁板頂面,使其表面粗糙,成齒狀形,凹槽約1.5cm左右。

    3.1.2 清除梁板頂面,使其干凈,并保持干燥。

    3.1.3 按照設計要求制作鋼筋網片并按規(guī)范要將其置于鋪裝層頂面下3cm左右。

    3.1.4 澆筑橋面鋪裝層。

    3.1.5 混凝土養(yǎng)生。
 


    3.2 橋梁提高承受荷載能力的加固操作程序

    3.2.1 放樣,按設計要求標出加固時槽鋼粘貼的位置。如圖1所示。

    3.2.2 槽鋼整形,焊接(雙面),除銹,為了槽鋼與空心板底聯(lián)接,用電鉆鉆孔預埋Φ10膨脹螺栓,并用丙酮清洗板底粘貼部位及槽鋼。

    3.2.3 按設計配合比(環(huán)氧樹脂:二丁脂:二乙稀酸胺:丙酮:水泥=100:10:8:10:15)調制環(huán)氧樹脂水泥漿,然后把水泥漿按規(guī)定厚度均勻涂在槽鋼上。

    3.2.4 將槽鋼平穩(wěn)吊放到梁板底并對準螺栓,旋緊螺帽,使水泥漿密實。為了防止水泥漿外流,可在槽鋼頂面二側,用環(huán)氧樹脂粘貼泡沫板,并高出槽鋼頂面1.5厘米。

    3.2.5 待24小時環(huán)氧樹脂水泥漿固結后,清除泡沫板,檢查環(huán)氧樹脂水泥漿是否密實,如有氣孔,壓入環(huán)氧樹脂進行補實,直至密實為止。

    3.2.6 對板底的裂縫壓人環(huán)氧樹脂進行封密處理。

    3.2.7 清理槽鋼,然面進行油漆,保養(yǎng)。

    4 結論

    竹溪橋上部結構的維修加固完工近二年了,通過這段時間的交通運車考驗,消滅了橋梁病害,承載力明顯提高,并且加固費用僅14萬元,如將上部結構全部更換需化費約30萬元,二者相比,節(jié)省了一半費用。這說明竹溪橋的維修和加固是成功的。

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